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TA的每日心情 | 开心 2014-6-23 22:08 |
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签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
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辛辛苦苦把轴承外套拍直,辛辛苦苦的用角磨机把它磨平,又辛辛苦苦的把它做成小刀,结果在淬火的過程中还是裂了.
一共进行了三次淬火,第一二次淬火的介质是机油,是新机油,感觉比较粘稠.用的是乙炔割把加热,在加热的时候可能是因为刀太小热量散失比较快(而且加热不易均匀,刃口处比较薄温度下降比较快),刀一离开火焰温度下降很快,也不敢加热太高怕造成烧蚀.结果前两次都没有成功.究其原因大概是因为一是机油太粘稠給刀冷却的速度太慢另就是給刀加热的温度不够.
两次淬火不成心情难免急躁,都说冲动是魔鬼,一点都不错,第三次不仅提高了淬火温度(桔黄带红,大概是用嘴轻吹点燃的烟头时的颜色),这时候用钕硼磁铁吸不上小刀了,最不应该的是我竟然更换了水来做淬火.结果就杯具了!
淬火后回火两个小时,用钢锉打滑,用力砍钳口 钢筋刀刃没有留下痕迹(刃口厚度约0.2---0.3左右)整体硬度倒还不错.
刀裂了,毕竟是花了不少时间做地,还想废物利用,大家看看还有什么好的建议没?
后来反思一下失败的原因:一.第三次淬火的温度应该是比较合适的,如果继续用油来淬火应该能成功.
二.第三次淬火时如果不提高温度用水来做冷却介质可能也能成功.
总结: 新机油太粘冷却速度太慢,用旧机油会好很多.对轴承钢用磁铁来控制淬火温度应该可行.
先入水的刀刃部分.也是从这儿裂的,看颜色应该是淬火温度过高.
为了刀背处的曲线,草图修改了好几回.
简单处理了一下表面.
刀尖和裂口间由于刃口留得太薄没能控制好火力,有一小块烧蚀.
准备按照裂开的纹路直接断掉,剩下的部分大概就像剃刀一样的形状了不知可行不?嘿嘿---
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